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ISSN 0412-1961
CN 21-1139/TG
创刊于 1956 年 (月刊)
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  1956年, 第1卷, 第3期 刊出日期:1956-03-18 上一期    下一期
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论文
铁碳系统的热力学研究——Ⅲ.铁碳相图介稳平衡部分的热力学分析
邹元爔
金属学报. 1956, 1 (3): 221-232.  
摘要   PDF (847KB)
在本文中,作者首先计算了铁、碳化铁的共晶平衡,得出共晶温度为1148°;这在以前因为缺乏液态铁碳合金内的活度数据是不可能计算的。其次作者综合分析了前人数据,主要根据1148°的介稳共晶温度及723°的介稳共析温度,算出碳化铁的热力学函数。根据这样算出的碳化铁热力学函数及有关热力学数据,作者(i)复核了碳化铁的共析温度及共析点成分;(ii)计算了碳化铁在奥氏体内的溶解度;(iii)计算了碳化铁在铁液内的溶解度及碳化铁液相线与石墨液相线的相交温度。最后,根据本文及稳定平衡部分的计算结果,作者将现行铁碳相图加以修正,俾合于热力学的要求。但关于碳化铁在铁液内溶解度的计算仅属于初步近似性质,有待将来研究。
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液态高炉型熔渣的热力学——Ⅲ.液态高炉型熔渣内MnO的活度
邹元爔
金属学报. 1956, 1 (3): 233-242.  
摘要   PDF (598KB)
本文根据已有的热力学及分配数据算出了液态高炉型熔渣内MnO的活度系数与碱度间的关系如图3所示。计算结果显示碱度愈高,温度愈低,则MnO的活度系数亦愈大。如Темкин模型可以适用于液态CaO—MnO—SiO_2系统,则CaO与MnO的活度系数在一定碱度与温度的条件下应该相等(分别以液态CaO与MnO为标准状态),但作者的计算结果显示后者约为前者的4—5倍。这个差异表明Темкин的理想溶液模型不能適用于CaO—MnO—SiO_2系统,一个可能的解释是Ca~(++)与SiO_4~(4-)间组成了稳定的离子偶。
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电炉吹氧冶炼的熔池反应
方柄;王景唐;胡壮麒;刘成器;邢中枢
金属学报. 1956, 1 (3): 243-254.  
摘要   PDF (941KB)
研究了电炉吹氧冶炼氧化期的熔池反应。观察到:在良好的操作情况下,吹氧冶炼的脱碳速度可以达到0.015—0.020%C/分钟(矿石冶炼的只有0.005%C/分钟左右);吹氧过程中,(FeO)和[O]显著降低并与[C]趋近平衡,[O]的减少量与脱碳速度间有直线关系。并注意到吹氧冶炼氧化期脱磷效果较差,平均脱磷量仅为0.004%左右;采用熔化期脱磷操作后,氧化期末[P]可以降低到小于0.015%。至于吹氧冶炼的脱磷过程,目前还不完全了解。
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渗碳级硼钢的研究
关启标;李林
金属学报. 1956, 1 (3): 255-264.  
摘要   PDF (715KB)
<正> 钢中加入微量的硼(0.0005—0.005%)能显著增加钢的淬透性.因此,可以认为,硼能够作为贵重合金的代用品,例如:镍、铬和钼,而降低合金钢的生产成本.本题研究的目的是要找出18ХГТ钢的代用品,减少铬合金的消耗。将渗碳后的硼钢及18ХГТ钢作淬透性及心部机械性能的比较,选出一种可以代替18ХГТ钢的渗碳级硼钢,其中合金含量,铬少于0.30%,钢少于0.15%,镍少于0.30%.硼的硬化因子随着碳分的增加而减低。在本题的研究中得出,碳分与硼的硬化因子之间的直线关系为
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硼-钼合金结构钢的研究
祁明维;李林;黄松怀;周德庆;沈德鑫
金属学报. 1956, 1 (3): 265-277.  
摘要   PDF (1823KB)
<正> 低碳硼-钼钢经过锻造及正火处理后,抗拉强度可以达到60千克/毫米~2以上,屈服强度可达到48千克/毫米~2以上,比不含合金的低碳结构钢的机械强度超过一倍,同时仍保持有较好的展性及韧性.硼-钼钢有良好的焊接性能,可建议作高强度低合金结构钢应用.硼促进0.50%钼钢机械强度增加的原因,是在正火处理后改变了金相组织中的珠光体与铁素体的分布情况.如金相组织中含有细致分散的珠光体及针状铁素体,可以得到
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碳素工具钢中渗碳体石墨化的研究
何忠治;孙文川;柯俊
金属学报. 1956, 1 (3): 279-303.  
摘要   PDF (3825KB)
在热加工过程中,加热及加工温度对1.1—1.2%碳钢在加热或加工后空冷再进行球化退火时,渗碳体分解为石墨的作用有重要的影响。在奥氏体状态870℃以上,停止加工的温度愈高,以后石墨的析出作用也愈严重。高温加工后缓冷或在低温加工可以减轻石墨化的作用。
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一个铁镍锰合金中奥氏体的稳定化
师昌绪
金属学报. 1956, 1 (3): 289-293.  
摘要   PDF (375KB)
<正> 关于奥氏体的稳定化问题,早巳被人注意,后来又有许多人作了不少的研究,可是到现在还沒有得到一个统一的理论.由于许多细微的条件不能严格地加以控制,甚至试验的重复性都不太好,这也充分说明了奥氏体稳定化的复杂性.衡量奥氏体稳定化的标准普通有两个:一个是在固定条件下当马氏体转变完毕后衡量残留奥氏体的量;另一个是经过稳定化后测定马氏体继续转变温度的降低.在本
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轧板摩擦力分布曲面
王美英
金属学报. 1956, 1 (3): 295-300.  
摘要   PDF (1063KB)
<正> 一、引言大家都知道轧板的压力分布的研究对于工业发展的重要性,而摩擦力又是压力的先决条件。但轧板接触面上摩擦力分布曲面至今仍然不知道。过去关于这方面的工作很多,如:卡尔门固体摩擦理论,齐别尔摩擦力为常数的理论,纳德的滑油理论,柴力可夫及阿罗宛的黏着理论.又有按照卡尔门方程式与实验结果所算出的摩擦力分布曲线,如布琅的分析,及平均摩擦线理论.以上这些作者由于看
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